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    影響羅托克電動執行器控制精度的原因以及解決方法

    2021-11-03 10:23:49

    羅托克電動執行器廠家在電動執行器使用了一段時間后有時可能會發現電動執行器的控制精度沒有開始時的那樣準確了,這樣我們就需要找到影響電動執行器控制精度的原因。電動執行器廠家總結出了一些影響電動執行器控制精度的原因以及解決方法,下面我們就一起來看看 吧。

    01造成電動執行器控制精度低的主要原因

    影響電動執行器控制精度的因素有以下幾個方面:

    1.調節閥振動;

    2.電動執行器控制器失靈;

    3.電動執行器輸出存在滯后環節;

    4.伺服放大器靈敏度過低;

    5.電動執行器閥位反饋信號誤差大;

    6.電動執行器選型不合適等。

    02解決方法

    1.調節閥振動。首先找到振源,由外部引起的振動,應使調節閥遠離振源;消除或減弱振源的振動強度;采用增加支點等方法減弱調節閥的振動。由內部介質流動造成的振動,應盡量減少調節閥的阻力。在調節能力允許的情況下,可增加一個旁通管道。對于快速響應控制系統,可選用對數特性閥芯。

    2.電動執行器制動器失靈。制動器用來消除電動執行器斷電后轉子和輸出軸的慣性惰走和負載反作用力矩的影響,使輸出軸準確地停在相應的位置上。如果制動器失靈,將降低電動執行器的控制精度。因此應做好以下幾點。



    羅托克電動執行器



    (1)根據負載大小調整制動力矩;

    (2)制動輪與制動盤的間隙要調整合適;

    (3)制動閘瓦要保證有足夠的摩擦系數,嚴禁滴上油類物質(加注潤滑油時不要超過油標上限位置)。

    3.電動執行器輸出存在滯后環節。主要滯后環節存在于角行程電動執行器輸出軸與調節機構(蝶閥等)的聯接部位。因此,所有連桿、杠桿安裝時不可有松動或間隙。盡量使用專用聯軸器代替連桿機構。

    4.伺服放大器靈敏度過低。伺服放大器的靈敏度應準確整定,靈敏度過高(≤130&mu;A)將導致電動執行器振蕩,輕則擊穿單相伺服電機分相電容,重則燒毀伺服電機,使控制系統完全癱瘓。靈敏度過低(≥450&mu;A),將造成執行機構動作不及時,嚴重影響控制精度和調節品質。因此,應根據控制對象的響應時間和控制系統的調節特性,將伺服放大器的靈敏度調整合適(一般在180~340&mu;A之間)。

    5.電動執行器閥位反饋信號誤差大。振動是造成電動執行器閥位反饋信號誤差大的主要原因。對于差動變壓器式反饋系統,振動使變壓器鐵芯運行不穩,產生位移,加大反饋信號誤差;電位器式反饋系統則造成主電位器接觸不良,出現反饋信號跳動紊亂,使真實閥位與執行器反饋閥位之間產生巨大偏差。

    6.電動執行器選型不合適。當電動執行器用來控制臟污介質或勃度比較大的流體時,應綜合考慮電動執行器的負載能力,盡可能選輸出力矩大一些的電動執行器,同時定期清理調節閥閥體,保證調節閥軸(蝶閥類)轉動靈活,以保證電動執行器的控制精度。

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    我公司專注生產羅托克系列執行器 引進英國羅托克技術,引進法國伯納德技術秉,承“顧客至上,銳意進取”的經營理念。

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